最新刊期

    2025年第46卷第5期

      产品研发

    • 经济型高强度非开挖钻杆用无缝钢管研制与开发

      赵波, 王善宝, 解德刚, 袁琴, 王熙翔
      2025, 46(5): 1-7. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00089
      摘要:利用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜分析及力学试验,分析了传统型非开挖钻杆用无缝钢管26CrMo和经济型高强度非开挖钻杆用无缝钢管AGCY27微观组织、疲劳断口形貌、力学性能和扭转疲劳寿命等。在成分设计上,经济型钻杆与传统型型钻杆相比去除了贵金属Mo并降低了Cr的含量,适当增加了Ti合金,并提高了Si含量。结果表明,传统型钻杆的Ac3点为803 ℃,经济型钻杆的Ac3点为860 ℃,通过淬火+490 ℃回火的热处理工艺,两者均达到API 5D—2020标准135 ksi级别钻杆要求。在本试验热处理工艺下,与传统型钻杆相比,经济型钻杆具有更优的冲击韧性和疲劳性能,冲击功达到109 J以上,平均疲劳循环次数为36 107次。显微组织中传统型钻杆为回火屈氏体,经济型钻杆为回火索氏体。经济型钻杆小角度晶界占比为21%,传统型钻杆小角度晶界占比为29%,经济型钻杆具有更多的大角度晶界,其组织形态有利于获得更好的综合力学性能。传统型钻杆析出相为Cr合金渗碳体,有利于提高其力学性能,经济型钻杆析出相以TiCN、TiC、TiO为主,起到抑制奥氏体晶粒长大的作用,提高了产品综合力学性能。  
      关键词:经济型;非开挖钻杆;疲劳性能;无缝钢管   
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      更新时间:2025-09-11
    • 油服用UNS N09925合金锻材组织优化的工艺实践

      王树财, 张佳维, 杨亮, 于杰, 吴银虎, 朱玉亮
      2025, 46(5): 8-13. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00021
      摘要:为实现油服行业UNS N09925合金的国产化,本研究采用“VIM+VAR”工艺成功冶炼了该合金ϕ508 mm锭,并开展了ϕ228.6 mm(9Inch)锻造棒材的锻造工艺优化试验。为优化锻造加热制度,选用ϕ131 mm锻造棒材为原料研究了热锻态UNS N09925合金从950~1 150 ℃的晶粒度长大规律,试验表明,UNS N09925合金锻材晶粒长大的拐点温度为1 020 ℃,当加热温度达到1 100 ℃以上时,晶粒发生急剧长大。基于锻材晶粒度长大规律,设计采用1 120~1 160 ℃和1 020~1 100 ℃两组不同的加热制度开展了锻造工艺试验,结果证明,采用1 020~1 100 ℃“低温加热”方案生产的两炉ϕ228.6 mm大圆锻材,棒材锻态及固溶态组织最佳,且通过低倍组织、高倍组织、拉伸性能、冲击性能及截面硬度各项试验验证,产品满足API 6A CRA中的各项指标要求,慢应变腐蚀试验TTF比率达到0.88,RA比率达到0.69,满足行业标准中TTF比率≥0.7、RA比率≥0.6的要求。  
      关键词:UNS N09925;晶粒度;再结晶;API;径向锻造   
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      更新时间:2025-09-11

      冶炼与凝固

    • 真空感应炉坩埚寿命的试验研究与工艺优化

      刘光辉, 李林森, 刘文学, 费三林, 杨进玲, 马烨, 倪燕红
      2025, 46(5): 14-18. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00062
      摘要:在真空感应熔炼中,坩埚炉衬的质量直接关系到产品冶金质量、生产安全与成本。试验从炉衬材质选型、制作方式和烧结工艺等方面开展了探究,解析了影响坩埚质量的关键因素和规律。结果表明,相比于氧化镁基材料,采用氧化铝基炉衬可以减少裂纹和剥落;使用自动筑炉代替人工筑炉,炉衬具有更高的密度和均匀性,热硬性更好;炉衬烧结时适当降低升温速率至40~60 ℃/h并延长保温时间,可均匀温度部分、促进水汽排出,并采用1 650 ℃烧结;进而制定了有效工艺提高坩埚的服役寿命和冶金质量效果。  
      关键词:VIM;炉衬材质;坩埚寿命;烧结工艺   
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      更新时间:2025-09-11
    • 100 t脱磷转炉顶吹CO2冶炼工艺探究

      虎晓东, 李俊华, 李振钢, 陈兴润
      2025, 46(5): 19-23. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00030
      摘要:酒钢不锈钢100 t脱磷转炉开展了顶吹CO2的工业试验,分析了脱磷转炉顶吹混入不同比例CO2对冶炼终点炉渣w[FeO]、脱磷率、铁水收得率、出钢温度及石灰块消耗的影响。本研究共设置5组试验方案,顶吹CO2混入的比例分别为5%、10%、15%、20%,同时增加对照试验方案。试验结果表明,顶吹混入CO2后,能够改善脱磷转炉炉内反应的热力学和动力学条件,提高脱磷效率;顶吹CO2混入比例15%时,渣中的w[FeO]达到19.95%;渣中的w[TFe]达到19.35%;脱磷效率达到82.82%;铁水收得率达到97.8%;顶吹CO2混入比例15%达到最佳效果。  
      关键词:脱磷转炉;顶吹CO2;脱磷率;CO2-O2混合;铁水收得率   
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      更新时间:2025-09-11
    • 120 t顶底复吹转炉冶炼钢水控制氮含量的技术

      曹树卫, 宋万平, 陈煜
      2025, 46(5): 24-31. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00037
      摘要:为控制合适的钢材氮含量,更好地满足工业线材加工性能要求,结合永钢120 t顶底复吹转炉→吹氩站→精炼炉→八机八流方坯连铸机及生产工艺条件进行工业试验。在低成本生产的基础上,通过调整转炉吹炼、出钢过程、精炼及连铸生产工艺,在生产操作过程中取钢样进行氮含量分析,探寻不同生产工艺、操作参数对钢液氮含量的影响,进而通过固化转炉冶炼后期氧压0.95~1.0 MPa、压枪时间50~70 s、保证转炉一倒率及合适的转炉终点碳含量、出钢过程钢水弱脱氧工艺、连铸机保护浇注等操作措施,实现不同钢种钢液氮含量在各工序生产过程中受控,非精炼低碳钢成品w[O]控制在(110~150)×10-6 、w[N]控制在 27×10-6 以下,脱硫钢成品w[N]控制在 38×10-6以下,较工艺改进前平均降低17.8×10-6,产品质量稳定性得到较好控制。  
      关键词:氮含量;转炉吹炼;一倒率;弱脱氧;保护浇注   
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      更新时间:2025-09-11
    • 精炼渣碱度对GCr15SiMn轴承钢钢液洁净度的影响

      张国磊, 郭云飞, 邱免, 陈刚, 成国光, 张涛
      2025, 46(5): 32-38. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2024-00286
      摘要:通过实验室渣-钢平衡实验和热力学模型计算,研究不同精炼渣碱度对GCr15SiMn轴承钢洁净度的影响。采用三种不同精炼渣碱度(分别为6.32、5.28和4.27)与相同成分的钢试样分别进行了渣-钢平衡实验。实验结果显示,精炼渣碱度为4.27的实验组钢中w[O]和w[Mg]均为最低(分别为0.000 6%、0.000 9%),且夹杂物数量密度最小(0.31个/mm2),在钢液洁净度控制方面展现出优异效果。同时,还发现该实验组对应的炉渣中SiO2和FeO的变化量也为最小,表明降低初始精炼渣碱度有助于快速达到渣-钢冶金反应平衡,减少钢中夹杂物的生成。热力学模型计算进一步证实,降低精炼渣碱度可提高SiO2与Al2O3的活度对数比,抑制Al与炉渣中SiO2反应,降低SiO2向钢液传氧。最后,将实验结果应用于工厂实践。结果表明,适当降低精炼渣碱度能够显著提升GCr15SiMn轴承钢的钢液洁净度。这项研究为冶炼高洁净度轴承钢的工业实践提供了较为有力的理论支持和指导。  
      关键词:GCr15SiMn钢;洁净度;精炼渣碱度;渣钢反应;热力学   
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      更新时间:2025-09-11
    • 4J36因瓦合金钢锭凝固组织的数值模拟研究

      黄丽, 于良机, 王玉, 王福明
      2025, 46(5): 39-46. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00002
      摘要:等轴晶有较好的均匀性、韧性和加工性能,在4J36因瓦合金钢锭的后续加工中能够减少开裂风险,以往研究多集中于利用CAFE模型探讨钢和合金的凝固过程,关于形核参数对4J36因瓦合金钢锭凝固组织影响的相关研究尚未见报道。因此,采用CAFE模型模拟了4J36因瓦合金钢锭的凝固过程,探讨了形核参数对钢锭凝固组织的影响。实验与模拟结果一致,验证了模型的准确性,可以有效应用于4J36因瓦合金钢锭凝固组织的模拟与预测。模拟结果表明,体最大形核密度由2×106 m-3提高至2×109 m-3,柱状晶区域减小,中心等轴晶范围扩大,晶粒数增加了97.6%,晶粒平均面积减小了97.6%,晶粒最大面积增加了98.6%,晶粒平均半径减小了89.3%,最小晶粒面积不变。面最大形核密度由2×105 m-2升至2×108 m-2,钢锭内部晶区结构无明显变化,晶粒数增加了13.4%,晶粒平均半径减小了10.3%。体最大形核过冷度从0.5 K升至4 K,柱状晶区域增大,中心等轴晶范围缩小,晶粒粗化明显,晶粒数减少了55.2%,晶粒平均半径增大了36.1%。面最大形核过冷度从0.5 K增至2 K,对钢锭内部的晶区结构和晶粒尺寸无明显影响。  
      关键词:4J36因瓦合金;微观组织;形核参数;数值模拟   
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      更新时间:2025-09-11
    • ANS-OB法冶炼1Cr13不锈钢关键冶金技术

      李博洋, 陆志豪, 滕行泽, 许孟春, 金喆, 符显斌
      2025, 46(5): 47-52. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00057
      摘要:针对ANS-OB冶炼1Cr13不锈钢过程中的关键冶金技术展开研究,通过对该工艺热力学与动力学分析,研究了出钢温度、精炼温度、气体流量、冶炼时间、还原脱氧对冶炼工艺的影响,明确了1Cr13不锈钢冶炼的关键技术指标。结果表明,转炉和中频炉出钢温度应高于1 600 ℃,保证后续精炼温度,减少添加合金导致的温度或者成分不合。ANS-OB工艺精炼温度范围为1 650~1 700 ℃,其供氧强度由0.8 m3/(t·min)逐渐降低至0.4 m3/(t·min),并逐渐提高供氩强度,具体为O2与Ar的流量比为1∶(0.86~2.16),主吹氧时长为30~34 min,将钢水中C含量降至0.08%以下。然后,采用硅铁进行还原脱氧,加入量为10 kg/t,维持供Ar强度为0.5 m3/(t·min),将钢水中w[O]降至0.003 0%以下。最后,加入硅铁、锰铁等合金调整钢水成分。根据制定的工艺方案进行冶炼,取得了良好的工业试验结果。  
      关键词:ANS-OB;不锈钢;热力学;CO分压;温度   
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      更新时间:2025-09-11

      形变与相变

    • 谭成楠, 古佐鸿, 周民, 谭光耀, 白亚斌
      2025, 46(5): 53-59. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00016
      摘要:冷镦钢SCM435高速线材在冷却阶段极易发生贝氏体转变,探究其在斯太尔摩风冷线上温度场和相析出过程对于最终产品质量控制至关重要。通过建立温度场有限差分方程、换热系数模型和相析出方程,搭建轧制生产工艺与轧件温度、组织关系之间的桥梁,实现冷镦钢SCM435轧制全线温度场和相析出演变规律的计算。计算结果显示,初始坯料以900 ℃的温度进入轧线,开轧表面温度为854 ℃,进入吐丝机的表面温度为710 ℃,芯表温差为41 ℃,穿水最大温降为234 ℃。在风冷线冷却阶段,通过调控保温罩的打开和关闭计算了两种不同冷却条件下的相析出曲线,结果表明,缓慢冷却能够显著促进铁素体、珠光体析出,从而抑制贝氏体的析出过程。  
      关键词:高速线材;温度场;相析出;有限差分方程;TTT曲线   
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      更新时间:2025-09-11
    • UNS N08811铁镍基合金管材热穿孔工艺优化实践

      王伯文, 拓雷锋, 李亚杰, 宋博, 李强, 董亚彪, 李树伟
      2025, 46(5): 60-67. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2024-00268
      摘要:与周期长、成材率低、成本高的热挤压工艺相比,UNS N08811铁镍基合金管材采用热穿孔工艺生产可显著降低生产成本,但穿孔过程中易产生表面横向裂纹,影响产品合格率和使用安全。为降低此品种穿孔缺陷率,采用JMatPro软件分析了材料热加工性能,采用Simufact软件模拟了N08811铁镍基合金管坯热穿孔过程中的温度变化与应力变化;结合现场工艺试验,得出此材料热穿孔合适的出钢温度为1 130~1 150 ℃;穿孔过程中需要调整出钢节奏,控制终轧钢温不高于1 220 ℃;管坯加热和冷却时须快速通过660~850 ℃温度,减少有害相形成;为降低穿孔过程中温升梯度和应力变化,应延长从顶头接触管坯到穿孔完成的整个变形过程,使穿孔过程中管坯碾轧-穿孔-圆整过程受力更加均匀,温度曲线和应力曲线更为平缓;通过改进穿孔顶头设计,减小顶头圆弧段弧度,增长顶头长度,增大平直段的角度,降低咬入椭圆系数,降低轧辊速度等措施,可有效降低N08811铁镍基合金管坯热穿孔缺陷率,保证产品表面质量。  
      关键词:UNS N08811;铁镍基合金;无缝管;热穿孔   
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      更新时间:2025-09-11
    • 耐候特种焊接用钢TH550-NQ-Ⅱ盘条双相区轧制

      崔贵博, 侯建伟, 孔祥伟, 苏永泽
      2025, 46(5): 68-71. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2024-00207
      摘要:TH550-NQ-Ⅱ耐候特种焊接用钢盘条中添加Ni、Cr、Cu等合金元素,热轧盘条组织中存在较多淬火组织,淬火组织占比40%左右,盘条的通条力学性能波动大,通条抗拉强度波动在80 MPa以上,下游客户在直接拉拔时易发生断裂,断丝比例在3%左右,部分盘条需要退火拉拔才可拉拔。为减少盘条组织中淬火组织,解决盘条力学性能波动大问题,采用热膨胀仪测量TH550-NQ-Ⅱ盘条的CCT曲线分析后,进行ϕ5.5 mm规格TH550-NQ-Ⅱ盘条双相区轧制试验,试验盘条进减定径温度控制在820 ℃,吐丝温度控制在810 ℃,配合保温罩的开启,盘条向F和P组织转变速率加快,完成相变的时间减少,盘条淬火组织所占比例降低至27%左右,盘条通条抗拉强度波动降低至40 MPa以内,客户拉拔时断丝率降低至0.5%以内,满足了客户少退火或免退火拉拔需求。  
      关键词:耐候特种焊接用钢;TH550-NQ-Ⅱ盘条;双相区轧制;金相组织;拉拔性能   
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      更新时间:2025-09-11
    • EH420海工钢80 mm特厚板堆垛缓冷数值模拟

      鲍雪君, 姜东滨, 刘朝霞, 刘俊, 孙宪进, 尹青, 吴小林, 任英, 张立峰
      2025, 46(5): 72-79. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00078
      摘要:海工钢特厚板在海洋工程中广泛使用,其通过微合金化和热处理工艺生产。特厚板需在380 ~ 420 oC缓冷,控制奥氏体向针状铁素体和贝氏体转变,以获得优异的力学性能。根据EH420海工钢80 mm特厚板堆垛工艺建立数学模型,通过实际测温验证了模型准确性,研究了堆垛参数对海工钢特厚板在组织转变区停留时间的影响。特厚板堆垛之后,表层温度快速降低,而中部和底部降温速率明显减缓。堆垛速率对特厚板冷却影响较小,而堆垛初始温度影响较大。特厚板堆垛初始温度从400 ℃增加至500 ℃,堆垛中心在组织转变区停留时间从35.6 h降低至15.1 h。随着特厚板堆垛高度增加,冷却时间延长。堆垛高度从2.0 m增加至3.0 m时,堆垛中部在组织转变区停留时间从17.1 h增至20.8 h,主要是堆垛表面积减小和冷却速率降低造成。  
      关键词:特厚板;堆垛;缓冷;数值模拟   
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      更新时间:2025-09-11
    • GH4151镍基高温合金棒材微观组织研究

      刘志凌, 孟新宇, 吕少敏, 谢兴飞, 曲敬龙, 张少明
      2025, 46(5): 80-86. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00063
      摘要:GH4151镍基高温合金的高合金化程度导致其在开坯过程中易产生裂纹及混晶缺陷,显著降低材料利用率,同时,GH4151的晶粒尺寸对固溶处理的温度及时间较为敏感。采用真空感应熔炼(VIM)+电渣重熔(ESR)+真空电弧重熔(VAR)三联冶炼GH4151铸锭,经过均匀化处理后开坯制备成ϕ200 mm棒材,通过金相显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)及背散射电子衍射(EBSD)等表征手段,系统分析了棒材典型微观组织特征、心部裂纹及边缘混晶缺陷的形成机制,并结合固溶热处理实验,优化了固溶处理工艺。结果表明,GH4151棒材组织为均匀的等轴细晶,经标准热处理后平均晶粒尺寸14.7 μm,晶内分布大量100~200 nm的二次γ′相,赋予合金优异的高温性能;心部裂纹源于绝热温升引起的粗大晶粒及Laves相析出,裂纹扩展由一次γ′相与MC碳化物引导;边缘混晶则由变形量不足导致未完全再结晶所致;亚固溶处理最佳工艺为1 120~1 150 ℃保温90~240 min,可有效抑制晶粒异常长大。  
      关键词:GH4151;微观组织;开裂;晶粒长大;γ′ 相   
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      更新时间:2025-09-11
    • 二次调质对165ksi管端加厚钢管组织及性能的影响

      周家祥, 史彬, 王亚男, 孙卓男, 丁炜, 姚勇
      2025, 46(5): 87-90. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2024-00275
      摘要:钻杆的管端镦粗加厚是钻杆生产过程中非常重要的工序,管端镦粗以后,管体和管端壁厚尺寸不一样,在调质热处理时很难保证管体和管端力学性能的均匀性。这导致材料屈服强度、冲击韧性、硬度、晶粒度等存在较大差异,不利于高强高韧性钻杆的安全作业。天津钢管制造有限公司采用两次调质热处理, 900 ℃×30 min淬火+650 ℃×60 min回火+900 ℃×30 min淬火+650 ℃×60 min回火,充分细化晶粒度,提高强度和韧性,缩小管体管端性能均匀性。最终管体和管端屈服强度1 140~1 300 MPa,抗拉强度≥1 200 MPa,管体-20 ℃纵向冲击功≥100 J,加厚区室温纵向冲击功≥80 J。实现了较好的强度韧性匹配,以及管体管端均匀性的良好效果。为超高强度高韧性钻杆在9 000m以上特深井开采安全服役,提供了良好的材料性能保证。  
      关键词:165ksi;钢管;钻杆;管端镦粗加厚;高强度;高韧性   
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      更新时间:2025-09-11
    • 热处理温度对Fe-27Mn-9Al-1C-0.25V低密度钢组织和性能的影响

      张志波, 刘在龙, 徐梅, 付培茂, 王育田
      2025, 46(5): 91-95. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00048
      摘要:研究了不同热处理温度对Fe-27Mn-9 Al-1C-0.25V低密度钢力学性能、显微组织和断裂行为的影响。结果表明,热轧试验钢随着热处理温度由700 ℃提高至1 000 ℃,屈服强度、抗拉强度不断下降,断后伸长率不断升高。当热处理温度达到900 ℃时,材料塑性显著提高,热处理温度达到1 000 ℃时,强塑积达到最高,抗拉强度960 MPa,断后伸长率46%,强塑积达到44.16GPa·%。通过对不同热处理温度试样微观组织检验发现,当热处理温度≤800 ℃时,奥氏体与铁素体相界面可以看到明显的析出相,经检验为κ型碳化物。两相界面处的κ型碳化物会引起裂纹萌生,进而导致试验钢韧、塑性显著降低。  
      关键词:低密度钢;热处理温度;力学性能;微观组织   
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      更新时间:2025-09-11
    • 固溶温度对GH4251合金中一次γ′相和晶粒组织的影响

      田沛玉, 王晗旭, 李新宇
      2025, 46(5): 96-103. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2025-00025
      摘要:固溶温度是调控高温合金析出相和晶粒组织的重要因素。本研究通过设计不同固溶温度研究了一种新型镍基变形高温合金GH4251的晶粒组织和一次γ′相,采用多尺度表征分析研究了固溶温度对微观组织的影响。结果表明,晶粒尺寸和一次γ′相含量随着固溶温度增加显著减少。尤其是在过固溶温度下,一次γ′相几乎被全部溶解,晶界失去钉扎力,导致晶粒粗大,造成拉伸强度和塑性显著下降。通过对GH4251合金一次γ′相等效颗粒半径r及含量f的统计分析,并进行数据拟合获得了一次γ′相的这两个参数和平均晶粒尺寸之间的关系。从原子扩散的角度讨论了GH4251合金中的一次γ′相溶解行为,发现一次γ′相的γ′/γ界面存在Cr和Co的富集及Al、Ti和Ta的贫化。在溶质元素富集和弹性应力场的相互作用下,一次γ′相边缘凸起,逐渐脱离形成小尺寸的γ′,较高的固溶温度加速了该过程,最终导致一次γ′相溶解消失。  
      关键词:GH4215合金;一次γ′相;晶粒;固溶处理   
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      更新时间:2025-09-11
    • 锑微合金化HRB500低温钢动态CCT曲线及显微组织

      潘锡泉, 陈立, 李为龙, 郑成思, 张明亚, 张可
      2025, 46(5): 104-109. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2024-00290
      摘要:为了揭示锑微合金化铁素体低温钢在连续冷却相变过程中显微组织和硬度的变化及原因,采用Gleeble 3800热模拟试验机测定了实验钢的动态连续冷却转变曲线(动态CCT曲线),通过光学显微镜对不同冷速下实验钢的微观组织结构进行表征,并采用显微硬度仪测试其维氏硬度。结果表明,当冷速保持在0.1 ℃/s时,实验钢的微观组织由多边形铁素体与珠光体构成;当冷速处于0.3~1 ℃/s内,微观组织表现为多边形铁素体、珠光体以及粒状贝氏体;当冷速提升至3~40 ℃/s,微观组织表现为多边形铁素体与板条状贝氏体。由于细晶强化和粒状贝氏体强化,当冷速为0.1~1 ℃/ s时,硬度上升较快,从172.1HV增大至207.7HV;由于组织细化和板条状贝氏体比例增大,冷速为3~40 ℃/s时,硬度随着冷速增大而从214.9HV线性增大至261.8HV。锑微合金化铁素体低温钢合适的控冷区间为3~40 ℃/ s。  
      关键词:铁素体低温钢;锑微合金化;动态CCT曲线;显微组织;硬度   
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      更新时间:2025-09-11

      应用与服役

    • 热处理工艺对S770QL高强度无缝钢管屈强比的影响

      杜坤, 费新刚, 马金辉, 潘先明, 黎福华
      2025, 46(5): 110-114. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2024-00177
      摘要:屈强比是高强结构用无缝钢管的重要性能指标。研究了高强度无缝钢管S770QL钢(质量分数)/%:0.15C,0.28Si,1.30Mn,0.009P,0.003S,0.20Cr,0.02Ni,0.47Mo,0.025Al,0.08V经Ac3以上不同的淬火和回火工艺处理后的力学性能的变化规律,并对显微组织进行分析,结果表明,钢管在880 ℃~940 ℃淬火后,奥氏体晶粒尺寸较为细小,均未超过20 μm,组织全部转变为马氏体,且随着淬火温度的升高,奥氏体平均晶粒尺寸逐渐增大,在回火工艺相同的情况下,屈强比随淬火温度的升高而减小;经高温回火后,组织全部转变为回火索氏体,随着回火温度的升高,在析出强化和细晶强化的共同作用下,屈强比先增大,回火温度超过660 ℃后又减小。综合考虑,采用920 ℃×60 min淬火(水冷)+600 ℃~630 ℃×120 min回火(空冷)工艺,钢管的屈强比可保持在0.89~0.90,综合性能最优。  
      关键词:屈强比;淬火;回火;无缝钢管   
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      更新时间:2025-09-11
    • 冷轧及退火工艺对Ni36因瓦合金热膨胀性能的影响

      贺仰强, 贾涛, 窦晓尧, 王闯
      2025, 46(5): 115-121. DOI: 10.20057/j.1003-8620.2024-00281
      摘要:研究了Ni36因瓦合金冷轧及退火工艺对微观组织与热膨胀性能的影响。结果表明,30%~75%压下率的冷轧处理使得热膨胀系数(CTE)大幅降低,随着冷轧压下率的增加,平均热膨胀系数α25~200α25~300均呈现出先减小后增加的趋势,在60%压下率时α25~200达到最低,即1.43×10-6 K-1,相比原料降低了49.8%; 当退火温度由700 ℃升高到900 ℃时,α25~200由2.59×10-6 K-1逐渐升高到2.70×10-6 K-1,而后在1 000 ℃时下降至2.47×10-6 K-1;在700 ℃退火不同时间内,热膨胀系数随着退火时间的增加而持续增加,α25~200由退火0.5 h的2.46×10-6 K-1增加至退火6 h的2.74×10-6K-1。对热膨胀系数随冷轧压下率、退火工艺变化的现象,从冷轧织构、位错与空位密度、冷轧组织的回复与再结晶和晶粒长大的不同角度进行了深入讨论与分析。  
      关键词:Ni36因瓦合金;冷轧;退火温度和时间;热膨胀系数   
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      更新时间:2025-09-11
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