特殊钢 ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (1): 79-86.DOI: 10.20057/j.1003-8620.2024-00196
李伟涛1, 武法普1, 于光富1, 王华军2, 王凯民2, 贾星宇2, 唐海燕2
Li Weitao1, Wu Fapu1, Yu Guangfu1, Wang Huajun2, Wang Kaimin2, Jia Xingyu2, Tang Haiyan2
摘要: 为进一步降低和控制某钢厂由BOF→LF→VD→CC工艺流程生产的GCr15轴承钢中的非金属夹杂物,提高产品质量,首先通过全流程系统取样、夹杂物自动分析扫描以及热力学计算等方法对该工艺生产的轴承钢中夹杂物的特性和演变规律进行了研究。结果表明,LF化渣时夹杂物主要为MgO-Al2O3和Al2O3,LF出站时演变为CaO-MgO-Al2O3和CaO-Al2O3,尺寸主要分布在1~5 μm;VD软吹后夹杂物主要类型不变,但数密度由LF出站时的16.53 个/mm2降低至14.02 个/mm2,夹杂物去除率约15.2%;中间包中夹杂物数密度又上升至16.39 个/mm2,夹杂物类型仍主要为CaO-MgO-Al2O3和CaO-Al2O3,其中1~2 μm和>2~5 μm占比分别为62.8%和35.6%。铸坯中CaS复合型夹杂物明显增多。热力学计算解释了以上夹杂物的产生原因,表明,当w[Al]s为0.02%时,MgO-Al2O3稳定存在对应的Mg含量变化区间较大,为0.000 3%~0.01%,因而,GCr15轴承钢生产过程中容易生成MgO-Al2O3或CaO-MgO-Al2O3类夹杂物。LF出站、VD软吹后、中间包钢水的(T.Ca)/(T.O)分别为0.39、1.0、0.62,位于生成五类钙铝酸盐的理论钙氧比范围(0.13~1.25),因此,检测到大量的钙铝酸盐夹杂物。钢液冷却过程中夹杂物发生了转变,液态钙铝酸盐夹杂消失,而MgO·Al2O3和CaS夹杂明显增多。
中图分类号: