特殊钢 ›› 2014, Vol. 35 ›› Issue (4): 34-35.
苏春霞, 陈本文, 付超, 孙殿东 ,王 勇
Su Chunxia, Chen Benwen, Fu Chao, Sun Diandong ,Wang Yong
摘要: 分析了在吊运过程部分25SiMn2钢重22 t170 mm×1 650 mm×10 000 mm连铸板坯断裂的原因。结果表明,浇铸时中间包钢水过热度高(30~36℃),引起铸坯厚度1/4位置柱状晶发达,钢液凝固时流动性不好,补缩不足,出现大量显微缩孔,并在反复吊运后在自身重力作用下,显微缩孔处应力集中开裂而造成铸坯断裂。通过降低中间包钢水过热度(10~30℃) 、减少吊运次数可有效避免铸坯断裂。