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2006年第27卷第6期
本期电子书
封面故事
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试验研究
作用应力对2.25Cr-1Mo合金钢回火脆性的影响
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
周昌玉, 胡桂明, 孙宇
2006, 27(6): 1-3.
摘要:在146.7MPa的作用应力下,对加氢反应器材料2.25Cr-1Mo合金钢(%:0.15C、2.32Cr、0.95Mo、0.011S、0.009P、0.0068As、0.0035Sb、0.0079Sn、0.01V)进行468℃125h和400h的等温回火脆化试验。根据加氢反应器母材试块脱脆、脆化和应力作用3种状态冲击功和温度关系曲线,得出各状态回火脆性转变温度VTr54.2(℃)值和回火脆化度ΔVTr54.2(℃)。结果表明,温度和等温时间是导致材料回火脆化的主要因素,作用应力对2.25Cr-1Mo钢回火脆性的影响不显著。
关键词:2.25Cr-1Mo钢;加氢反应器;作用应力;回火脆性
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更新时间:2026-01-21
Nb、Ti碳化物的溶解与析出对低C微合金钢组织和性能的影响
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
李维娟, 康小兵
2006, 27(6): 4-6.
摘要:采用理论计算方法分析了Nb、Ti碳化物在低C微合金钢(%:0.09C、1.42Mn、0.035Nb、0.012Ti)奥氏体中的溶解与析出,测试了不同加热温度下奥氏体晶粒尺寸以及固溶-时效后实验钢的硬度。结果表明,Nb、Ti碳化物在1060℃全部溶解,800℃时效时,奥氏体中的Nb、Ti基本以NbC、TiC形式析出。700℃时效时,Nb、Ti碳化物在铁素体内析出,随温度降低,碳化物析出减慢。600℃时效,钢的硬度达到最大值。
关键词:Nb-Ti 微合金钢;碳化物;溶 解;析 出
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更新时间:2026-01-21
BaO对连铸保护渣熔化行为和结晶矿相的影响
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
董方, 王艺慈, 王宝峰
2006, 27(6): 7-9.
摘要:实验研究和分析了BaO(2%~8%)对连铸结晶器保护渣(%:3~5MgO、1~2Al
2
O
3
、8Na
2
O、3~4B
2
O
3
、2Li
2
O、3~4C)熔化和结晶温度的影响以及无氟渣的结晶矿相。结果表明,随BaO含量由2%增加至8%,保护渣的熔化温度由1053℃降至1011℃,结晶温度降低较少,从954℃降至948℃;无氟渣的结晶矿相为黄长石,是铝黄长石(Ca
2
Al
2
SiO
7
)、镁黄长石(Ca
2
MgSi
2
O
7
)和钠黄长石(NaCaAlSi
2
O
7
)的固溶体,可通过调整渣膜中黄长石的析晶率,控制结晶器与坯壳间的传热。
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更新时间:2026-01-21
连铸板坯矫直过程应力应变的有限元模拟
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
邢广厂, 朱苗勇, 林启勇, 刘旭东
2006, 27(6): 10-12.
摘要:采用弹塑性有限元分析法,对拉速1.0m/min、厚度230mm的板坯,在3套不同的辊列布置的单点矫直、四点矫直、连续矫直进行应力应变的有限元模拟。结果表明:铸坯等效VonMises应力值和铸坯水平方向应力按单点矫直、四点矫直、连续矫直依次减小;与单点矫直相比,四点矫直减小了每次矫直的变形量和应变速率;连续矫直时,在变形区内等效应变沿长度方向呈线性变化,最大值为1.11%,等效塑性应变速率较低,约为5.5×10
-5
s
-1
其应变速率最低,是比较理想的矫直方式。
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更新时间:2026-01-21
Ti-IF钢动态再结晶模型
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
徐光, 徐楚韶
2006, 27(6): 13-14.
摘要:通过Thermecmastor-Z热模拟实验机对Ti-IF(无间隙原子)钢(%:0.009C、0.017Si、0.13Mn、0.012P、0.013S、0.05Ti、0.025Als)在750℃、850℃和变形速率0.1,1,20s
-1
下进行单道次压缩变形实验。得出Ti-IF钢加工硬化率-应变曲线、动态再结晶状态图和动态再结晶体积分数方程。实验结果表明,对于无明显峰值应变的应力-应变曲线,采用加工硬化率方法确定峰值应变和稳态应变是一种有效的方法。
关键词:Ti-IF钢;加工硬化率;峰值应变;动态再结晶
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更新时间:2026-01-21
连铸过程结晶器内液态保护渣中MnO含量变化模型
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
王新月, 金山同, 苍大强
2006, 27(6): 15-17.
摘要:根据建立的MnO含量变化模型得出,增大反应的表观速率常数k、渣-钢界面面积和反应时间,则保护渣中MnO含量增加。保护渣中MnO初始含量和初始[Mn]亦影响保护渣中MnO含量的变化。实验表明,16Mn钢Φ300mm坯连铸过程保护渣中初始MnO含量为1.5%,30min后提高到2.2%;Q235钢板坯连铸时,保护渣初始(MnO)量从0%提高到2.51%时,保护渣的熔化温度由1069℃降到1063℃,1300℃粘度由0.165Pa.s降至0.142Pa.s。
关键词:结晶器;保护渣;MnO含量;模型
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更新时间:2026-01-21
热处理和热变形对M2高速钢铸带中碳化物的影响
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
张彩东, 丁培道, 周守则, 杨春楣
2006, 27(6): 18-20.
摘要:用定量金相法研究了Gleeble1500D自动热模拟机1200℃热处理和1050~950℃40%~60%热变形对3mmM2(W6Mo5Cr4V2)高速钢铸带中碳化物直径,体积分数的影响。研究结果表明,高温热处理和热变形可细化M2钢铸带中的碳化物尺寸,改善碳化物分布;1200℃40min热处理+50%热变形可得到较细的碳化物(0.96μm)和均匀的分布。
关键词:M2高速钢;双辊薄带连铸;热处理;热变形;碳化物
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更新时间:2026-01-21
基于改进人工神经网络的LF钢水终点温度预报
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
陶子玉, 姜茂发, 刘承军
2006, 27(6): 21-23.
摘要:采用改进的人工神经网络算法,开发了40t钢包炉精炼时钢水终点温度预报模型。与传统BP网络算法相比较,改进算法可提高预测速度和精度。生产现场实验表明,传统BP神经网络算法,钢水温度预测误差±5℃的炉次仅为77%,用改进的BP神经网络算法,其误差±5℃的炉次为90%。
关键词:LF精炼;BP神经网络;钢水温度;预测
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更新时间:2026-01-21
热轧冷却速率对微合金非调质钢34Mn2VN组织的影响
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
张玉胜, 刘雅政, 刘照, 乔爱云, 李晓, 井溢农
2006, 27(6): 24-26.
摘要:用Gleeble-1500热模拟试验机研究了非调质钢34Mn2VN(%:0.30~0.34C、1.20~1.70Mn、0.014~0.018N、0.07~0.12V)在950℃、平均应变速率2s
-1
、应变15%后以0.1~45℃/s不同冷却速率下冷却的动态CCT曲线和组织转变。结果得出,当冷却速率控制在0.8~2.0℃/s时所得到细小的铁素体和少量贝氏体组织,具有较高的冲击韧性。生产应用表明,采用该冷却速率生产Φ139.7×7.7(mm)和Φ114.0×6.4(mm)管材的冲击功为47.8~50.9J。
关键词:非调质钢34Mn2VN;&nbsp;动态CCT 曲线;组织;冲击韧性
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更新时间:2026-01-21
高钢级管线钢的组织特征和强韧性
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
张小立, 庄传晶, 吉玲康, 冯耀荣, 赵文轸, 霍春勇
2006, 27(6): 27-29.
摘要:背散射(EBSD)和扫描(SEM)电子显微镜及力学性能试验表明,微合金化X70、X80和X100管线钢的组织由针状铁素体、粒状贝氏体和少量下贝氏体组成;随钢的有效晶粒尺寸降低、贝氏体含量增加以及组织均匀性提高,高钢级管线钢的强韧性明显增加。
关键词:高钢级管线钢;背散射电子显微镜;有效晶粒度;针状铁素体;贝氏体;强韧性
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更新时间:2026-01-21
添加剂对氧化钼(MoO
3
)高温挥发的影响
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
郭培民, 赵沛, 李正邦
2006, 27(6): 30-31.
摘要:实验表明,从600~1100℃加热5min时,单纯块状氧化钼(MoO
3
)挥发率达30%,粉状氧化钼挥发率高达40%。CaO与MoO
3
反应生成CaMoO
4
从而降低MoO
3
的活性,因此加入CaO可抑制氧化钼的挥发。随着CaO加入量的提高,氧化钼挥发率下降,当CaO加入量达20%时,氧化钼挥发率降至1.0%。白钨矿也能抑制氧化钼挥发,抑制效果低于CaO。Al
2
O
3
和SiO
2
不能抑制氧化钼的挥发。
关键词:&MoO?;CaO&nbsp;抑制挥发;直接合金化
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更新时间:2026-01-21
0.29C-1.20Cr-0.30Ni-0.35Mo合金钢的高温力学性能
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
王勇, 苏春霞, 张鹏远
2006, 27(6): 32-33.
摘要:中碳Cr-Ni-Mo合金钢用50kg真空感应炉冶炼,并通过Gleeble-3800试验机测定了该试验钢在600~1400℃的力学性能-最大力值(载荷)和断面收缩率。试验结果表明,中碳Cr-Ni-Mo钢的脆性区(断面收缩率≤60%)为910~700℃,其塑性区为1320~910℃。该钢连铸坯应避免在910~700℃进行矫直,以便减少铸坯裂纹。
关键词:中碳Cr-Ni-Mo 合金钢;高温机械性能;裂纹敏感性
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更新时间:2026-01-21
综述
高速钢磨屑直接还原铁冶炼新型模具钢W4Mo3Cr4VRE
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
袁守谦, 连文敬, 钟庆文, 张艇
2006, 27(6): 34-36.
摘要:在250kg感应炉,利用高速钢磨屑直接还原铁(海绵铁%:0.44C-4.62W-3.27Mo-2.2Cr-0.98V),配加一定含量高速钢车屑废钢(%:0.87C-3.50W-1.30Mo-1.50Cr-0.60V),冶炼成一种新型模具钢W4Mo3Cr4VRE(%:0.78~0.88C、3.50~4.50W、2.50~3.50Mo、3.80~4.40Cr、1.10~1.60V、0.15~0.25RE)再经电渣重熔。检验结果表明,电渣重熔后,该钢1180℃淬火+250℃2次回火,HRC硬度值≥60,冲击韧性≥49J/cm
2
当1150℃或1180℃淬火+560℃2次回火时,其HRC硬度值达66。该实验结果证实了采用精选、还原烧结、电炉配料的冶炼工艺对磨屑的回收利用是可行的,生产的新型钢能满足耐火制品模具使用性能的要求。
关键词:&nbsp;高速钢磨屑;直接还原;W4Mo3Cr4VRE 模具钢
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更新时间:2026-01-21
不锈钢厂电弧炉烟尘处理技术
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
马国军, 倪红卫, 薛正良
2006, 27(6): 37-40.
摘要:不锈钢厂电弧炉烟尘主要由炉内高温区合金元素和组分的挥发、脱碳反应生成的CO气泡破裂所形成的金属和炉渣液滴的飞溅、被尾气直接带走的小颗粒炉料组成。与普碳钢或低合金钢厂电弧炉烟尘比较,不锈钢电弧炉烟尘含有更多的合金元素,但锌含量较低。目前不锈钢厂所采用的回收处理烟尘的工艺以熔融还原工艺为主。
关键词:不锈钢;电弧炉;烟尘;处理技术
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更新时间:2026-01-21
工艺技术
低碳钢连铸方坯角部横裂形成分析和控制工艺
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
钱刚, 阮小江, 冷永磊
2006, 27(6): 41-43.
摘要:兴澄特钢300mm×320mm低碳钢铸坯酸洗后,可观察到铸坯角部振痕波谷处的横向裂纹,其长度为10~30mm,最大宽度达2mm。生产实践表明,当SA-210系列锅炉钢(%:0.13~0.25C、0.45~1.10Mn)的[Al
t
]从0.009%增加至0.021%时,铸坯角部横裂纹指数从0.03增加到2.64。因微量钛能改善钢在较低变形速率下的热成型性,钢中加微量钛,可以明显减少铸坯角部横裂纹的产生。通过控制加Al量使[Al
t
]≤0.010%,加Ti使[Ti]≈0.02%,同时采用提高钢水流动性和铸坯矫直温度≥900℃等措施,避免了SA-210C钢的铸坯角部横裂纹的产生。
关键词:连铸方坯;低碳钢;角部横裂;[Al
t
]&&nbsp;[Ti]
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更新时间:2026-01-21
氧气转炉出钢脱硫-LF精炼生产超低硫钢的工艺
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
郝宁, 王新华, 王海涛, 李宏, 崔爱民, 王国连, 龚坚, 李林
2006, 27(6): 44-46.
摘要:因210tBOF冶炼终点NVA32(%:0.12~0.18C、1.30~1.60Mn)钢中硫含量由0.005%升高至0.020%,通过BOF出钢过程加入1000kg二元合成渣CaO-CaF
2
、200kg铝粒,并加入硅锰和硅铝钡合金,可使钢中硫含量降低0.007%~0.008%,脱硫率达30%。在LF精炼时,通过进一步加入合成渣800kg,600~900L/min吹氩,加热后喂600m硅钙线,30~45L/min吹氩10min,终渣碱度R=4.5~5.5,钢中硫含量进一步降低至0.001%~0.002%。
关键词:氧气转炉;出钢脱硫;LF 精 炼;超 低 硫 钢
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更新时间:2026-01-21
热轧工艺对冷轧无取向硅钢50W600磁性能的影响
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
夏兆所, 康永林
2006, 27(6): 47-49.
摘要:试验了180mm铸坯加热温度(1200℃、1180℃)、2.3mm热轧卷轧制道次(7道次、5道次)、精轧终轧温度(780~860℃)和卷取温度(≤710℃)对0.5mm冷轧无取向硅钢50W600的铁损和磁感应强度的影响。结果表明,降低铸坯加热温度,提高终轧温度和卷取温度,有利于改善该冷轧无取向硅钢成品的磁性能;而粗轧道次对成品磁性能无明显影响。
关键词:热轧工艺;冷轧无取向硅钢;磁性能
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更新时间:2026-01-21
409L不锈钢连铸浸入式水口结瘤分析和改进措施
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
郑宏光, 陆斌, 李实, 王立江, 陈旭
2006, 27(6): 50-51.
摘要:采用扫描电镜和X射线衍射法,分析了EAF-AOD-VOD精炼409L不锈钢(%:0.009~0.011C、11.36~11.63Cr、0.15~0.22Ti、0.0074~0.0112N)连铸水口结瘤的物相。结果表明:水口结瘤中的物相主要有TiO
2
和金属。喂钛线后吹氩搅拌过强时,由于钢水的二次氧化会显著增加钢中TiO
2
夹杂物的数量,导致结瘤层明显变厚。喂钛线后采用吹氩弱搅拌,能尽可能排除钢中TiO
2
夹杂物;同时应避免连铸时铸流二次氧化,从而减少水口结瘤的发生。
关键词:409L不锈钢;TiO?;&nbsp;连铸;浸入式水口;结瘤
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更新时间:2026-01-21
回火对超细贝氏体晶粒取向和尺寸的影响
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
陈庆丰, 关云, 陈邦文, 汪福成, 刘昌明, 严翔
2006, 27(6): 52-53.
摘要:用50kg真空感应炉冶炼的钢锭,经1150℃开轧,两阶段控制轧制,830℃终轧成12mm钢板,驰豫27s,720℃进水快冷(冷却速率30~35℃/s)后,超低碳贝氏体钢(成分%:0.023C、1.63Mn、0.52Cu、0.25Mo、0.055(Nb+Ti)、0.0011B)具有板条贝氏体+少量粒状贝氏体和不规则铁素体的复合组织,贝氏体束团尺寸为3~5μm,块状和不规则铁素体尺寸为1~2.5μm。650℃和700℃回火对贝氏体晶粒取向无显著影响。
关键词:超低碳贝氏体钢;等效晶粒直径;回火
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更新时间:2026-01-21
10t电渣炉冶炼工艺与二次电流摆动控制的应用
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
霍振全, 常立忠, 梁素霞
2006, 27(6): 54-56.
摘要:根据电渣冶金过程摆动控制原理和摆动控制的冶金模型,采用计算机智能PID算法跟踪控制熔炼曲线,对邢台机械公司10t电渣炉二次电流进行摆动控制后,电极熔化速率和重熔周期趋于稳定一致,电渣锭质量得到明显改进,使一级品率由原来的75%提高到90%。
关键词:电渣重熔;二次电流;摆动控制;应用
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更新时间:2026-01-21
亚临界热处理对40SiMnCrNiMo高强度钎钢组织和性能的影响
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
徐翔, 季克进, 王斌, 高林, 方军
2006, 27(6): 57-58.
摘要:为简化40SiMnCrNiMo钢钎具的热处理工艺,试验了880℃30min油冷+600℃60min空冷的调质处理,860℃30min空冷的正火和780℃30min空冷的两相区亚临界热处理后钢的组织和性能。结果表明,亚临界热处理后钢中贝氏体区HV显微硬度值低于正火钢,钢的V-型冲击功为30J,高于正火后钢V-型冲击功(12J),接近调质后的V-型冲击功(40J)。钎杆寿命试验得出,正火钢钎具平均钻孔进尺10.78m,亚临界热处理钢钎具平均钻孔进尺108.30m,可满足使用要求和替代调质处理钎杆。
关键词:40 SiMnCrNiMo 高强度钢;钎 具;亚温热处理;组 织;机械性能
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更新时间:2026-01-21
铁路货车制动梁用微合金化钢15Mn2CrVNbE的试制
封面论文
封底论文
增强出版
AI导读
杨卫中, 周德光, 唐建国, 张娜, 肖静
2006, 27(6): 59-60.
摘要:首钢三炼钢厂采用铁水脱硫-80tLD冶炼-LF(喂丝)精炼-4流方坯连铸工艺生产制动梁用微合金化钢15Mn2CrVNbE(%:0.13~0.17C、1.44~1.59Mn、0.30~0.60Cr、0.02~0.10V、0.02~0.05Nb、0.02~0.05Al)。通过控制钢中Al含量、吹氩、喂硅钙线和全程保护浇铸等工艺措施,149炉生产结果表明,铸坯中氧含量为(7~26)×10
-6
氮含量为(29~79)×10
-6
。制动梁成品的力学性能为σ
s
465~575MPa,σ
b
630~720MPa,δ
5
25%~34%,-40℃纵向冲击功36~183J,满足使用要求。
关键词:微合金化钢15Mn2CrVNbE;制动梁;LD-LF工艺
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更新时间:2026-01-21
EAF-VOD-2.5t ESR-锻造流程生产Φ350mm 17-4PH不锈钢
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柯其棠, 柳学胜, 陈长西, 周丛惠
2006, 27(6): 61-62.
摘要:采用EAF-VOD工艺冶炼17-4PH沉淀硬化不锈钢(%:≤0.04C、16.20~16.50Cr、4.50~4.70Ni、3.30~3.40Cu、0.25~0.40Nb),铁模下铸Φ320mm电极,并电渣重熔(ESR)成2.5t(Φ510~550mm)锭,经800t液压机或5t蒸汽锻锤生产17-4PH钢Φ350mm大规格锻材成品。工艺实践表明,控制停锻温度(蒸气锤980℃;液压机1050℃),将锻成的Φ350mm17-4PH钢成品材返回至室式加热炉(1130~1150℃)均热,缓冷至(1050±10)℃均热后,炉冷至420℃,并及时在650℃退火,有效地消除了该钢锻后炸裂现象。
关键词:17-4 PH不锈钢;EAF-VOD;ESR;锻造;φ350 mm 圆钢
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更新时间:2026-01-21
简化退火高强度冷镦钢SCM435盘条的研制
封面论文
封底论文
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汪开忠, 孙维, 于同仁
2006, 27(6): 63-64.
摘要:马钢采用铁水预处理-50t顶底复吹转炉冶炼-65tLF精炼-6流140mm×140mm方坯连铸-SMS控轧控冷高速线材轧机工艺流程,生产Φ5.0~22.0mm简化退火0.35C高强度冷镦钢SCM435盘条。通过LF精炼及连铸保护浇铸和电磁搅拌,铸坯中氧含量达18×10
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。经控轧控冷生产的线材抗拉强度平均为746.5MPa,较常规工艺轧制的线材低200MPa。因此,控轧盘条球化退火时间较常规轧制盘条减少50%。
关键词:冷镦钢SCM435;盘条;控轧控冷;简化退火
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