摘要:邢钢一步法冶炼不锈钢的流程为铁水脱磷-扒渣-AOD-LF-CCM。分析了还原渣碱度1.5~2.2对锰收得率的影响和0Cr12Mn15NiCuN钢中氮含量对吹氩脱氮量的影响,得出控制炉渣碱度2.02.3可使锰收得率97%以上,在脱碳期和还原期吹氮,还原期结束后58 t钢水吹人6080 m3氩气,可使钢液中氮含量控制在0.18%0.25%。60 t AOD生产结果表明,与"电弧炉+AOD"的两步法生产模式相比,采用脱磷铁水直兑AOD的一步法模式生产0Cr12Mn15NiCuN钢的总成本降低约500元/t。  
关键词:0Crl2Mnl5NiCuN不锈钢;60 t AOD; 一步法;锰合金化;氮含量控制;工艺实践
摘要:100 t LF原精炼终渣(/%:53.8CaO,8.16MgO,16.6SiO,17.45Al2O31.44TFe,1.26S,R3.08)优化成终渣(/%:51.3CaO,6.36MgO,25.0SiO26.73Al2O32.96TFe,0.76S,R2.05)后,通过降低碱度和渣中Al2O3含量,65Mn钢(/%:0.630.65C,0.19~0.22Si,0.92~0.96Mn,0.005~0.006S,0.021~0.022P,0.0035~0.0037T[O])中的夹杂物当量个数由18.4个/mm2减少到11.3个/mm2其平均直径由8.4μm减小到4.5μm。相比原精炼渣系,采用优化渣系的65Mn在LF出站时的钢中Al2O3由5.9个/mm2降低到1.7个/mm2其CaO-SiO2-Al2O3和CaO-SiO2-Al2O3-MgO复合夹杂物中Al2O3含量由38.3%44.7%降低到17.5%28.7%。B类Al2O3夹杂物不合格的卷数由6%降至3%。  
摘要:试验研究了终轧905~930℃,空冷,终轧905~930℃,穿水返红至675~707℃,终轧845~870℃,穿水返红至661~698℃对Φ36 mm GCr15轴承钢棒材网状碳化物的影响。结果表明,轧后空冷的GCr15轴承钢棒材的网状碳化物级别较高为3级;轧后棒材经穿水后返红温度为661707℃时,网状碳化物为1.52.5级,能满足冷加工用途GCr15轴承钢的要求(网状碳化物≤2.5级);低温精轧和降低终轧温度能明显改善GCr15轴承钢热轧材的网状碳化物。